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車架電泳漆膜表面粗糙問題分析與改善

時間:2023-01-05

車架采用水洗拋丸后的熱軋鋼板經(jīng)沖壓、鉚接/焊接而成,車架在使用過程中條件較為惡劣,要求產(chǎn)品涂裝后具有較高的防腐蝕性能并具有短期流轉(zhuǎn)防護的耐候性能。

行業(yè)內(nèi)典型的車架涂裝工藝為“前處理+底面合一陰極電泳”涂裝工藝或噴涂粉末涂料工藝,涂層的耐腐蝕性及耐候性滿足技術(shù)要求,且符合安全環(huán)保要求。底面合一陰極電泳涂裝因其安全、環(huán)保、涂料利用率高、自動化生產(chǎn)等優(yōu)點,在車架、車廂及其他零部件涂裝中已被絕大部分汽車生產(chǎn)廠家采用。

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01 問題描述

某車架涂裝生產(chǎn)線為2008年投槽的生產(chǎn)線,假期結(jié)束后,生產(chǎn)前現(xiàn)場開展質(zhì)量驗證工作,在驗證中發(fā)現(xiàn)部分車架電泳漆膜表面粗糙,外觀存在異常。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,涂裝烘干后電泳漆膜存在外觀不豐滿、光滑度不均勻、手感不好(用手摸有粗糙的感覺)等問題,漆膜外觀不滿足工藝要求,影響產(chǎn)品下線,嚴重者存在降低防腐及耐老化能力等風險,電泳漆膜表面異常嚴重影響產(chǎn)品品質(zhì)達標。

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02 問題調(diào)查及原因分析

2.1 問題調(diào)查

該涂裝生產(chǎn)線為車架涂裝線,主要生產(chǎn)產(chǎn)品為重卡車架,生產(chǎn)節(jié)拍為20JPH,前處理電泳為步進式,采用自行小車輸送方式,一掛2~3個車架。涂裝車間前處理電泳工段工藝流程:熱水洗→脫脂→水洗→表面調(diào)整→磷化→水洗→純水洗→陰極電泳→UF水洗→純水洗→電泳烘干→下線。

一掛2~3個車架,同一掛生產(chǎn)的車架,進行電泳漆膜外觀檢測,部分電泳后車架表面存在明顯的粗糙不平整問題,車架加強板部位問題更突出,電泳漆膜表面粗糙異常沒有明顯的規(guī)律。

2.2 原因分析

引起電泳漆膜外觀粗糙異?,F(xiàn)象的影響因素有很多,最常見的原因有底材表面質(zhì)量差、磷化膜不均勻、粗糙、電泳槽液顏基比過高、電泳施工電壓偏高、槽液溶劑含量異常、槽液pH過高等。通過對前處理脫脂槽液、表調(diào)槽液、磷化槽液、電泳槽液等工藝參數(shù)進行檢測確認,發(fā)現(xiàn)除電泳槽液pH異常升高外,其余參數(shù)均在工藝要求范圍內(nèi)。對涂裝過程進行排查,排除了電泳涂料、極間距、循環(huán)泵轉(zhuǎn)速、磷化渣、水洗槽、電泳槽液污染等原因?qū)е碌碾娪酒崮ね庥^粗糙。

2.2.1 底材表面質(zhì)量差

重卡車架采用水洗拋丸板,按Q/JQ16427《BMD板材電泳涂裝技術(shù)要求》,BMD 板材外觀不應(yīng)有影響電泳涂裝后的外觀質(zhì)量缺陷,不應(yīng)有影響漆膜附著力的氧化膜,表面粗糙度 Ra(0.8mm測長)要求均值3.0μm,最大值<3.5μm,涂油量5g/㎡?,F(xiàn)場對BMD板材進行外觀檢測,其中粗糙度Ra檢測數(shù)據(jù)見表1。

重卡車架BMD板材粗糙度均符合標準要求,未發(fā)生異常波動,板材表面無氧化皮等外觀質(zhì)量缺陷,涂油量≤5g/㎡,滿足標準要求,故底材表面質(zhì)量不是電泳涂膜粗糙的主要原因。

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2.2.2 磷化膜結(jié)晶差

磷化膜的功能是提高涂覆在其上的電泳漆膜的附著力和耐蝕性,磷化膜結(jié)晶要求均勻致密,尺寸<8μm,進一步分析磷化是否對電泳漆膜表面粗糙產(chǎn)生不良影響。采用車架縱梁沖孔邊角料在車架現(xiàn)場隨線制備了磷化膜,對磷化膜進行掃描電鏡SEM分析。掃描電鏡圖片如圖1所示,發(fā)現(xiàn)磷化膜為粒狀,結(jié)晶均勻致密,結(jié)晶尺寸2~3μm,成膜質(zhì)量合格,均符合標準要求,未發(fā)生異常波動,故磷化膜質(zhì)量不是車架電泳漆膜粗糙的主要原因。

2.2.3 顏基比失調(diào)

電泳涂裝的顏基比指電泳漆、槽液或漆膜中的顏料與基料(樹脂)之比,電泳槽液和新配的電泳原漆槽液顏基比應(yīng)是相同的,但在電泳過程中,顏料和樹脂不定按照原配比沉積到被涂物上,因而產(chǎn)生槽液、漆膜和原漆三者的顏基比不相同的現(xiàn)象,電泳槽液顏基比失調(diào)易產(chǎn)生縮孔粗糙、失光等漆膜弊病,影響漆膜性能,因此需要定期檢測槽液顏基比,按檢測結(jié)果添加乳液或色漿調(diào)整槽液的顏基比。電泳槽液顏基比技術(shù)要求在0.14~0.20范圍內(nèi),按照Q/JQ11219.4《涂料灰分、顏基比測定方法》進行檢測,顏基比雖在工藝要求范圍內(nèi),但是在明顯升高,通過調(diào)整顏基比范圍,使其降低至0.165左右,發(fā)現(xiàn)車架外觀糙合格率由7.5%提升至43.75%(見表2),故顏基比失調(diào)為電泳漆膜外觀的主要影響因素。

2.2.4 溶劑含量低

電泳槽液中的溶劑對電泳漆樹脂起助溶作用,助溶的過程分為滲透、溶脹、溶解3個過程,助溶作用的大小主要由助溶劑和電泳涂料樹脂的結(jié)構(gòu)和極性等因素決定。溶劑可以提高電泳槽液的穩(wěn)定性,溶劑的添加能夠促進電泳漆膜的流平性能,從而可提高電泳漆膜的外觀品質(zhì)。溶劑還可以調(diào)節(jié)電泳涂膜厚度,不同類型的電泳漆有其適應(yīng)的助溶劑,且助溶劑的組成、配比都需要在一定的范圍內(nèi),只有這樣才能保證電泳漆膜有持久穩(wěn)定外觀質(zhì)量。車架現(xiàn)場電泳槽液溶劑含量要求在0.5%~1.5%范圍內(nèi),按照Q/JQ11219.10《電泳涂料溶劑含量測定方法》進行檢測,結(jié)果見表3。

結(jié)果顯示電泳槽液溶劑含量偏低,提高溶劑含量可以一定程度降低外觀不良的發(fā)生率,故溶劑含量低為影響因素。

現(xiàn)場電泳槽液溶劑含量雖在工藝要求范圍內(nèi),但是整體偏低,提高溶劑含量可以明顯降低電泳漆膜外觀缺陷的發(fā)生率。2021年3月第4周一次性補加600kg溶劑,提高溶劑含量0.3%,漆膜外觀問題明顯改善,車架漆膜合格率由40%提升至68%。

2.2.5 細菌含量超標

通過對現(xiàn)場電泳槽液工藝參數(shù)進行檢測,發(fā)現(xiàn)電泳槽液pH異常升高,對電泳槽液、UF液細菌含量檢測,細菌含量<103 CFU/mL表示槽液正常未長菌。菌含量檢測結(jié)果顯示,細菌含量超過106CFU/mL。槽液細菊含量超標,細菌孳生,細菌分解污染槽液,導致電泳槽液 pH異常升高,通過添加中和劑控制pH,中和劑使用量增高,電泳槽液電導率上升,電解過程電極反應(yīng)劇烈,電沉積異常上膜,漆膜破損,導致電泳漆膜外觀變粗糙,結(jié)果見表4。

電泳槽液長菌是電泳漆膜粗糙的主要原因。

排放超濾液,電泳槽液電導率下降至1100μS/cm,電泳漆膜外觀合格率由70.5%提升至 92.0%。

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03 對策的制定及實施

3.1 提高電泳槽液溶劑含量

針對溶劑含量低,補加600kg溶劑,溶劑含量由0.88%提升到1.18%;每周補加溶劑225kg,維持溶劑含量為(1.1+0.1)%。

3.2 調(diào)整電泳漆顏基比

針對顏基比失調(diào)、顏基比高,補加乳液,降低顏基比。一次性加入乳液3t,提升固體含量同時降低顏基比,固體含量由15%提升到16%,將顏基比由0.168降低到0.153;調(diào)整加料比,將乳液和色漿加料比由5:1調(diào)整為6:1,維持顏基比為0.14~0.16。

3.3 槽液殺菌

按調(diào)整后的槽液殺菌方案實施槽液殺菌,殺菌劑由原來的卡松調(diào)整為百殺得,原殺菌劑僅加入陽極液槽。此次各槽(電泳槽、UF 液槽、純水槽、陽極液槽) 加入殺菌劑0.1%(槽容積)的百殺得;1周后再加入1次強化殺菌。殺菌效果良好,pH未見異常升高,中和劑用量由80kg降低9kg,中和效果良好。通過以上措施的實施,車架電泳漆膜外觀平整光滑,滿足產(chǎn)品品質(zhì)要求。

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目前,車架采用丙烯酸樹脂和環(huán)氧樹脂冷拼的底面合一電泳漆,電泳漆膜具有防腐和耐老化性能,產(chǎn)品配方設(shè)計丙烯酸樹脂、環(huán)氧樹脂、顏料按照一定的配比沉積到被涂物上,但在實際電泳過程中,顏料和兩種樹脂不一定按照原配比沉積到被涂物上,所以對于車架電泳槽內(nèi)的電流、電壓、固體含量、pH、電泳溫度以及電泳槽附加設(shè)備的正確使用、電泳槽液的維護是決定電泳涂裝成敗的關(guān)鍵。車架電泳涂裝要取得優(yōu)異的電泳漆膜,必須在生產(chǎn)過程中對人、機、料、法、環(huán)、測等各個環(huán)節(jié)進行把關(guān),防止涂裝過程的失效。